進入12月份以來,本鋼北營煉鋼廠加大焊絲鋼ER50-6系列產品氮含量控制攻關力度,取得明顯效果,平均含氮量約35PPm,達國內先進水平,該系列產品煉成率也得到顯著提升。
鋼中氮元素的存在,一方面會降低鋼的韌性、焊接性能、熱應力區韌性,使鋼材脆性增加;另一方面,還會造成連鑄坯開裂,因此,某些品種鋼材必須嚴格控制氮的含量。該廠在冶煉焊絲鋼ER50-6系列品種鋼過程中,氮含量控制一直是個難題,造成煉成率低、降級率高。為此,該廠技術人員積極開展氮含量技術攻關。
年初以來,該廠技術人員采取分工序控制法,即根據各工藝環節特點制訂相應的氮含量控制標準,哪個工序出現問題,就追查哪個工序,一查到底,直至徹底查清問題,并加以解決。
在轉爐煉鋼工序,該廠技術人員深入研究出鋼過程中如何控制氮含量,通過觀察總結,發現鋼水中氧元素可以有效制約氮的含量,通過工藝調整,使轉爐工序氮含量成功控制在20~30ppm范圍內。
精煉工序控制氮含量比較困難,以往該工序控制增氮范圍在10~20PPm內。今年,通過加強造渣埋弧操作,增強了埋弧效果,隔絕了鋼水與空氣的接觸,使氮增量控制在5ppm左右,取得明顯成效。
對于連鑄工序,該廠采取了連續保護澆鑄,盡可能地控制鋼水與空氣接觸,避免吸附空氣中的氮,采取一切措施對設備進行密封處理,鋼包、中包、結晶器等設備,無論是插管還是設備上的耐火材料縫隙,做好密封,使鋼中含氮量得到了有效控制,增氮量由原來的10ppm左右降到5ppm左右。
該廠各工序深挖潛能,加強攻關,密切合作,成功解決了焊絲鋼ER50-6系列產品氮含量控制這一難題,進一步提高了產品品質,提升了市場競爭力。
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